钢管学会第六届第四次年会论文集 1 交流与讨论 本批SA213 TP347不锈钢的化学成分(质量分数)和力学性能分别见表1和表2。 不锈钢化学成分(质量分数) 不锈钢力学性能 注:加工状态:穿管、切管坯、酸洗、磨削、冷轧、固溶处理(1 040~1 060)、稳定化处理(890~ 910)、弯管、切头等。通过外观检查、机械性能试验、晶间腐蚀试验、扩口试验、压扁试验、PMl、涡流、uT水压试验(7MPa)。 2 问题原因及调查 该批钢管的化学成分和力学性能均符合标准要求,并通过了各项试验和检验,但为何在管材和管板焊接时发现此严重问题。 排查问题先从空管开始(本文所说的空管是指穿孔空心管坯)。 佛山市新泽昌不锈钢有限公司制造,送到轧钢厂切割和酸洗废管。 酸洗的主要目的是去除表面油污、铁锈、氧化皮等,使工人能看到表面缺陷不锈钢换热管创飞,然后对这些缺陷进行抛光消除。 有时这种酸洗和抛光会重复数次,直到消除缺陷。 管壁内表面的打磨基本上是手工操作,这种打磨的效果受打磨工具和人为因素的影响。 废管的加工步骤见图5-8。 图8 废管内壁手工打磨 从图5可以看出,废管厂废管内表面有氧化翘皮,根部厚度可达1雨水,这翘皮实际上是管壁的主体部分,在出现翘皮的地方,管壁会相应地减少一块,许多翘皮的根部与管壁基部牢固相连。 不光滑,在微观下有很多锯齿状的轮廓。
从图6可以看出,为了节约成本,废管的切割端一般都很短,端部的很多缺陷无法去除。 从图7可以看出,酸洗后的废管表面呈灰色,细小的缺陷不易分辨。 图8反映了手动研磨喷嘴内表面的情况。 这种打磨对喷嘴纵向和厚度方向的影响受工具、环境照明和人为因素的限制。 一般厂内管壁厚度方向打磨深度为0.2nlrn。 打磨后,喷嘴内表面的翘皮似乎已经消除,但翘皮底部有很深的缝隙,而且往往打磨不彻底,与接头之间的连接处破损。翘皮和基体金属的根部仍然存在于基体金属上。 磨削后的金属表面发亮,金属粉末就在这个微小的缝隙中,很难用肉眼判断是否已经消除了所有的缺陷。 即使再次酸洗,也很难保证能找到所有的缺陷。 管内壁上的缺陷,在随后的轧制过程中,随着管坯变细变长,缺陷也纵向延伸,变细长; 管壁变薄,缺陷在厚度方向的尺寸比也增大,成为后来看到的管内壁裂纹。 为了确认这几点,从打磨后目视检查合格的废管中随机抽取10根管子,进行了管头内表面的着色检查。 结果表明,靠近管头的3根空管内表面均发现疑似裂纹的缺陷(图9-10)。 这些疑似裂纹,即翘皮根部基体金属损伤的缺陷,在拆刀头时并没有去除,在磨削时也没有完全消除。
显然,这些缺陷在后续的轧制过程中会逐渐变成拉长的裂纹。 图9 空管口内表面边缘出现疑似裂纹缺陷 图10 空管内表面边缘附近出现疑似裂纹缺陷 这种看似好处理的缺陷,在其他不锈钢管上也发现过( SA213 TP 317L和SA213 TP321)出现裂纹,造成巨大损失。 而造成这种裂纹的原因是皮肤翘曲。 那么翘皮是怎么产生的,翘皮一般出现在什么地方呢? 铁素体-奥氏体不锈钢管坯在穿管时,通常需要加热到1100℃左右的温度。在钨芯棒旋转顶升的过程中,管坯的温度不断下降。 当钨芯棒到达废管末端时,这部分温度最低,钢中的c[1相增加,因为0[1相和1,1相的变形能力增强钢材不同,在高温下,很容易产生皱纹[2]; 当钨棒回缩时,由于温度降低,不锈钢的粘度增加,部分不锈钢金属粘附在棒棒上,将这些皱皮翻起,变成翘皮(图11) ). 芯棒塞头上的“掉鼻、缺肉”等缺陷,更容易造成塞头与管壁粘钢而引起翘曲。 但翘皮与母材的结合处存在类似于管壁母材“咬伤”的缺陷。 由于奥氏体不锈钢的塑性不及铁素体-奥氏体不锈钢[3],废管螺纹入管时也会出现这种情况,但翘皮数量比铁素体-奥氏体不锈钢少钢。 的。
图1l 不锈钢排污管端部内表面翘曲。 265 钢管学会六届四次年会. 展示。 这种缺陷残留在钢管内壁基体上,成为轧制时产生的线状伸长裂纹的裂纹源。 管坯轧制换热管时,管坯长度加长,管壁变薄(本批不锈钢换热管,管坯外径,壁厚为5 nllTl,长度为3 100 mm。~3 200 N 姓wll;_换热管制成后,外径为19.05 mm,壁厚为2.10 mm,长度为13 500 mm),这些裂纹源也随着废管的变形而变化,发展成细长的表面裂纹。 (a) 翘皮磨削前 (b) 翘皮磨削后 图12 翘皮磨削前后表面情况 工人对废管嘴内表面进行打磨时,内表面呈银白色光亮,金属颗粒填补了肉眼难以看到的小缺陷。 有的管厂增加了人工目视检查的酸度次数,但这并不能保证工人的肉眼能完全发现缺陷。 而且反复酸洗增加了成本,也不利于不锈钢管体的质量。 对钢管进行涡流探伤时,由于集肤效应的影响,靠近检测线圈的钢管表面和近表面的检测灵敏度最高,随着检测灵敏度逐渐降低。与检测线圈的距离增加。
对于相同尺寸的缺陷,管内壁缺陷反射的信号幅度会小于外壁缺陷[4]。 在对钢管进行超声检测时,由于超声检测信号对内表面缺陷的迟缓和管端检测能力差,很难在破损处发现这些纵向细小缺陷。 这些缺陷不是穿透性的,水压试验无法发现它们。 3 解决方法 为减少此类缺陷的发生,可采取以下措施: (1) 控制废管过管时的温度,保持钨芯清洁,减少翘皮的发生。 打磨消除废管口内表面的翘皮和根部缺陷。 这是关键而有效的一步。 目前这种抛光基本采用手工方式,抛光质量难以控制。 将这种手工打磨改为机械打磨,减少手工打磨的人工和质量不稳定,采用可伸缩的打磨头,提高打磨质量。 加强修磨后的检查,必要时对修磨后的废管内表面进行PT检查。 (2)国外很多工程公司在订购重要换热器的换热管时,为了避免管端出现缺陷,将管端截断一定长度(0~),管的内外表面切割的管端采用颜色编码并经过缺陷测试。 签订合同,在换热管的制造过程中不锈钢换热管创飞,以管端切割着色探伤为落脚点。 (3) 采用内表面涡流探伤技术。 现在内表面涡流检测技术已经逐渐成熟,有助于检测内表面缺陷,但对喷嘴边缘内表面细微缺陷的检测有待进一步提高。
4 参考文献 [1] , Italy, Metal [ eva] 347 tube [R]。 2012. [2] 朱学义,陈勋浩. 钢材检验[M]. 北京:冶金工业出版社,1992:131. [3]卢士英. 不锈钢概论[M]. 北京:化学工业出版社,2013:133. [4] 国家质量监督检验检疫总局,国家标准化管理委员会。 6B/T 7735-2004 钢管涡流探伤法[S]. 2004.第一作者简介 沉宏(1957-),男,硕士,高级工程师,中国检验经理,主要从事炼钢、连铸技术研究和钢管新产品开发。 双相不锈钢换热管内表面裂纹的成因及处理措施格式:沉红。 倪维刚 双相不锈钢换热管内表面裂纹成因及处理措施 [会议论文] 2014
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